□张希良
干同样一件事,有人“事半功倍”,有人却“事倍功半”。这效率的差距,正是智慧与能力的体现。
企业招聘人才,未必都要高学历,尤其对中小企业而言。许多工艺流程并不复杂,没有太多高科技含量,日常工作的关键往往在于经验和用心。
我们的老板便是这样一位充满智慧的人。他常在公司会议上强调:“干活别光靠蛮力,要学会动脑子。”
20年前公司刚起步。一次卸货,桶装物料净重达230公斤。那时没有机械臂抓桶机,连叉车都没有。沉重的铁桶滚下卡车,垫着旧轮胎,再由工人费力地滚到储存区立起。四五个壮汉累得气喘吁吁,汗流浃背。见老板路过,大家干得更卖力了。他驻足片刻,忽然喊停:“都歇歇,看我的。”
工人们面面相觑,望着老板瘦小的身板,难以想象他能撼动这庞然大物。只见他走到竖立的桶前,像我们一样试了试——短胳膊短腿,确实够不着桶对面,更别说搬倒。接着,他身体下沉,肩膀抵住桶侧,双手发力一推,顺势站直,双手扶住铁桶调整角度。意想不到的是,他仅用一只手,按住铁桶的边沿,像拨弄空桶般,轻松地将铁桶转移到了储存区。我们目瞪口呆,如同看魔术一般。其实,这不过是杠杆原理,俗话说的“四两拨千斤”。
那时公司初创,一切都在摸索中。我们从南方购进一台板式密闭过滤机,按说明书操作:先将高温树脂从反应釜放入过滤机罐体 (内装带不锈钢管的夹层过滤网),再加入硅藻土。启动循环泵,硅藻土与树脂混合均匀,在压力下涂覆滤网,使过滤出的树脂细腻无杂质。麻烦的是次日再用:必须清空罐内树脂,洗净滤网,重新操作。尤其冬天树脂凝固,清理后运至二层平台,再经入孔倒回反应釜,四个工人得忙活整整一上午。
那天我们正忙得不可开交,老板来了。他站在二层平台,看着我们挥汗忙碌。忽然他喊我上去,指着下方管道问:“这是反应釜的导热油进出管吧?”得到肯定后,他眼神一亮:“把油管接到过滤机上,给储料罐加个夹套,用油温给树脂加热,是不是就不用倒来倒去了?”我建议咨询厂家。厂家很快回复:不可行,必须按原方法。老板不死心,立即请来本地设备安装公司的老板和技术员。技术员听完,肯定地说:“完全可行!机器拉去改造一下就行。”
改造后的过滤机效果立竿见影。次日使用,连盖子都无需打开,直接换网过滤,省去了四五个人的工作量。效率的力量不言而喻。
后来业务扩张,需更换更大的过滤机。老板要求按他的设计定制。对方谨慎,要求他画图签约,自担风险。老板毫不犹豫,提笔就签。
随着产量激增,反应釜从两吨升级到十吨,物料降温成了大难题。两吨的反应釜降温有时就要八九个小时。公司研讨会上,老板又抛出新思路:“为什么不用冷水直接在物料里降温呢?”有人笑答:“这物料最怕水了!”
“不是直接用水,”老板解释,“是在反应釜内加不锈钢盘管,从封头视镜一进一出。”
众人顾虑风险,一致认为“里边有大型搅拌机,这事得由专业人士研究。”
翌日,老板便带我奔赴淄博工业搪瓷厂,找到老友——销售科的李科长。他先和对方说要定制反应釜,随即道出降温方案。李科长引我们见技术张厂长。张厂长沉吟: “原理没问题,但我们没做过。”最终方案敲定:釜内盘九圈不锈钢管,为防不锈钢磨损搪瓷,加装三个支撑,底部接触点垫上特制搪瓷保护垫片……
10余年后,李科长忽然来电,请求提供当年那份降温盘管的设计图纸——东营一家企业遇到了和我们当年同样的问题。老板在电话这头哈哈大笑:“哪有什么图纸?你忘了,那是我们和你家张厂长现场定制的方案!”
如果没有老板的这十几项专利,我们公司也不会第一批就被评为山东省“专精特新”高新技术企业。
企业要干好,一个善于思考、敢于创新、能化繁为简的“有头脑”的领路人是关键。
“匠人”
《山东工人报》(2025年07月23日 第A4版)
干同样一件事,有人“事半功倍”,有人却“事倍功半”。这效率的差距,正是智慧与能力的体现。
企业招聘人才,未必都要高学历,尤其对中小企业而言。许多工艺流程并不复杂,没有太多高科技含量,日常工作的关键往往在于经验和用心。
我们的老板便是这样一位充满智慧的人。他常在公司会议上强调:“干活别光靠蛮力,要学会动脑子。”
20年前公司刚起步。一次卸货,桶装物料净重达230公斤。那时没有机械臂抓桶机,连叉车都没有。沉重的铁桶滚下卡车,垫着旧轮胎,再由工人费力地滚到储存区立起。四五个壮汉累得气喘吁吁,汗流浃背。见老板路过,大家干得更卖力了。他驻足片刻,忽然喊停:“都歇歇,看我的。”
工人们面面相觑,望着老板瘦小的身板,难以想象他能撼动这庞然大物。只见他走到竖立的桶前,像我们一样试了试——短胳膊短腿,确实够不着桶对面,更别说搬倒。接着,他身体下沉,肩膀抵住桶侧,双手发力一推,顺势站直,双手扶住铁桶调整角度。意想不到的是,他仅用一只手,按住铁桶的边沿,像拨弄空桶般,轻松地将铁桶转移到了储存区。我们目瞪口呆,如同看魔术一般。其实,这不过是杠杆原理,俗话说的“四两拨千斤”。
那时公司初创,一切都在摸索中。我们从南方购进一台板式密闭过滤机,按说明书操作:先将高温树脂从反应釜放入过滤机罐体 (内装带不锈钢管的夹层过滤网),再加入硅藻土。启动循环泵,硅藻土与树脂混合均匀,在压力下涂覆滤网,使过滤出的树脂细腻无杂质。麻烦的是次日再用:必须清空罐内树脂,洗净滤网,重新操作。尤其冬天树脂凝固,清理后运至二层平台,再经入孔倒回反应釜,四个工人得忙活整整一上午。
那天我们正忙得不可开交,老板来了。他站在二层平台,看着我们挥汗忙碌。忽然他喊我上去,指着下方管道问:“这是反应釜的导热油进出管吧?”得到肯定后,他眼神一亮:“把油管接到过滤机上,给储料罐加个夹套,用油温给树脂加热,是不是就不用倒来倒去了?”我建议咨询厂家。厂家很快回复:不可行,必须按原方法。老板不死心,立即请来本地设备安装公司的老板和技术员。技术员听完,肯定地说:“完全可行!机器拉去改造一下就行。”
改造后的过滤机效果立竿见影。次日使用,连盖子都无需打开,直接换网过滤,省去了四五个人的工作量。效率的力量不言而喻。
后来业务扩张,需更换更大的过滤机。老板要求按他的设计定制。对方谨慎,要求他画图签约,自担风险。老板毫不犹豫,提笔就签。
随着产量激增,反应釜从两吨升级到十吨,物料降温成了大难题。两吨的反应釜降温有时就要八九个小时。公司研讨会上,老板又抛出新思路:“为什么不用冷水直接在物料里降温呢?”有人笑答:“这物料最怕水了!”
“不是直接用水,”老板解释,“是在反应釜内加不锈钢盘管,从封头视镜一进一出。”
众人顾虑风险,一致认为“里边有大型搅拌机,这事得由专业人士研究。”
翌日,老板便带我奔赴淄博工业搪瓷厂,找到老友——销售科的李科长。他先和对方说要定制反应釜,随即道出降温方案。李科长引我们见技术张厂长。张厂长沉吟: “原理没问题,但我们没做过。”最终方案敲定:釜内盘九圈不锈钢管,为防不锈钢磨损搪瓷,加装三个支撑,底部接触点垫上特制搪瓷保护垫片……
10余年后,李科长忽然来电,请求提供当年那份降温盘管的设计图纸——东营一家企业遇到了和我们当年同样的问题。老板在电话这头哈哈大笑:“哪有什么图纸?你忘了,那是我们和你家张厂长现场定制的方案!”
如果没有老板的这十几项专利,我们公司也不会第一批就被评为山东省“专精特新”高新技术企业。
企业要干好,一个善于思考、敢于创新、能化繁为简的“有头脑”的领路人是关键。