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孙徐军:匠心只为矿石“颗粒归仓”

《山东工人报》(2025年12月26日 第A1版)

  夏丽萍
  走进山东金洲矿业集团有限公司选矿车间,球磨机轰鸣于耳,浮选设备不停翻转……车间内,一人正聚精会神地盯着生产流程的设备运转情况,不时用手在分级机溢流槽接点矿浆,分析磨矿细度。
  他,就是全国劳动模范、山东金洲矿业集团有限公司选矿车间副主任孙徐军。
  孙徐军的工作履历上有段成绩格外亮眼——《高压辊磨机风力选粉机处理高质量矿石工艺方法》获得第六届全国设备管理与技术创新成果二等奖,该技术在金矿加工领域取得重大突破,成为全国首套专门处理高质量金矿的系统,矿石回收率由96%提升到100%,选矿加工费用年可减少300多万元,为矿业可持续发展树立了新的标杆。
  时间追溯到2019年冬天,为了提升高品位金矿回收率,山东金洲矿业集团有限公司决定设计研发一套全新处理系统,这个担子自然压到了孙徐军的肩头。
  没有现成的教材可以参考,也没有成功的经验可以借鉴,孙徐军带着十几个人的团队开始摸索前行,自主设计、自主安装调试。
  查资料、找数据……那段时间,整个团队像一台开足马力的机器,轮班连轴转,连吃饭睡觉都觉得耽误时间。
  更艰苦的是,系统安装调试阶段恰逢数九寒冬。在零下10℃的低温野外环境下,孙徐军带领团队成员爬上20米高的设备平台进行高空作业。为了工作便利,他们不能穿太厚的棉衣,呼啸的风声从耳边吹过,每走一步都会有晃动感,但认准目标的他们丝毫不为所动……
  在孙徐军带领下,团队不仅高质量完成系统上新项目,更将原来定的工期缩短了近半个月。
  高压辊磨机风力选粉机处理高质量矿石工艺的成功,是孙徐军创新推动技改升级的缩影。
  多年来,孙徐军坚持把科技创新、增效降耗放在工作首位,结合企业生产工艺特点,创新思维模式,积极探索实践,主导、组织选矿车间设备技改工作,完成了整套流程优化,使综合回收率提升了3.44%,年可创效640多万元;充分考虑尾砂综合利用,将细度控制在可用于井下充填的合理水平,减少了尾矿库的贮存压力,实现了资源循环利用,年可减少充填材料费用590多万元;完成国家、省、市级科技创新成果30多项,实用新型发明专利2项,《一种带微调装置的支柱研究应用》获全国设备管理创新成果二等奖,该项目能够提高采矿效率2倍以上,减少采矿损失率30%,实现了矿石“颗粒归仓”,年效益提升1580万元。
  “我们大家一起来看看,将除尘器灰尘直接用风力输送到原矿细料仓的方法是否可行……”在孙徐军劳模创新工作室内,孙徐军正和伙伴们探讨着破碎工段除尘系统的技改项目。
  在这里,孙徐军将自己的经验和技术毫无保留地传授给年轻员工,带动成员学习交流新知识,并将车间老师傅们组织起来,带学徒授技能,身体力行“传、帮、带”,营造了“比技能、学本领、赶先进、超师傅”的工作氛围,使矿山人特别能吃苦耐劳、奋勇拼搏的精神得到了较好传承,同时,成员的专业技术水平也得到了较大提升。
  “干一行,爱一行,专一行,精一行。”孙徐军劳模创新工作室成员王文耀说,这句话是孙徐军经常挂在嘴边的话,也成为了他的座右铭。
  王文耀是选矿车间设备维修人员,以前只会解决设备常见小问题,对于大的机械故障,只能请求 “外援”。加入孙徐军劳模创新工作室后,孙徐军的言传身教让他深刻认识到 “工作也是一种学习,不仅要‘知其然’,更要‘知其所以然’”。“现在,选矿车间的设备工作原理我基本都掌握了,即使遇到大的机械故障,我也可以自己解决了。”
  搭建成长平台,培育新时代工匠队伍。孙徐军带领劳模创新工作室充分发挥平台作用,帮助年轻员工快速成长。截至目前,创新工作室完成技术成果20多项,创造经济效益500多万元,先后带徒22人,多人获得技师、高级工证书以及威海市首席技师、威海工匠和省、市技术能手等称号,为企业高质量发展提供了人才支撑。
  坚守初心,是对品质的执着追求;与时俱进,是对时代的积极回应;传承匠心,是对行业未来的责任担当。从传统工匠到创新楷模,孙徐军用实际行动诠释了“匠心”的深刻内涵。