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李永刚:把每一道工序做到毫厘不差

《山东工人报》(2026年05月01日 第A2版)

  见习记者 陈汉翠
  1999年,一名青涩的技校毕业生走进潍柴产品试验室,从此与发动机这一“工业心脏”相伴相守;2026年,当年的毛头小子已成长为齐鲁首席技师、齐鲁工匠、齐鲁最美职工、全国五一劳动奖章获得者。他手握26项国家专利,带领团队完成32项技术创新,为企业节约成本超3503万元,成为国产大缸径发动机试装领域当之无愧的领军者。二十七载风雨兼程,李永刚以匠心守初心,以实干担使命,把青春与热血熔进大国重器的每一道工序、每一颗螺栓,在发动机研发一线书写了新时代产业工人的奋斗华章。
  注定坚守
  “我是1996年初中毕业后考入潍柴技校。1999年毕业后正式进入潍柴,这份选择,看似偶然,其实早已注定。”谈起与潍柴的缘分,李永刚眼里满是深情。他的爷爷、爸爸都是一辈子扎根潍柴的工人,潍柴不仅是一家人安身立命的依靠,更刻进了家族的血脉基因。从小在厂区长大的他,听着发动机的轰鸣声、看着父辈们忙碌的身影,一颗对“发动机”向往的种子悄然生根发芽。
  当年报考技校,他凭借着优异的成绩,毫不犹豫选择了心心念念的汽车与发动机维修专业。那时候的他对“发动机”的理解朴素又纯粹:这是工业的心脏,是汽车的动力核心,是一个又重又硬却充满力量的大家伙。李永刚好奇它是怎样驱动庞然大物负重前行,渴望亲手装出一台能跑起来的发动机。这份纯粹的热爱,成了他坚守半生的起点。
  刚进厂的李永刚,被分配到素有潍柴“黄埔军校”的产品试验室。这里是新产品从图纸落地为第一台样机的核心阵地,关系到一台发动机能否顺利点火、能否通过试验、能否最终走向市场。入职不久后,他便参与一款新机型试制工作,白天装配、晚上调试,满心期待首次点火,却因一个微小细节核对失误,导致发动机出现故障,团队数日心血险些付诸东流。这次刻骨铭心的失误,像一记重锤敲醒了李永刚。他深刻领悟到:图纸再完美、设计再先进,最终都要靠装配工人把零部件变成能运转、能试验、能交付的发动机。装配从来不是简单地拧螺丝,而是研发成败的咽喉,是产品口碑的第一道防线。
  匠心淬炼
  匠心从不是天赋,而是在失误中反思、在打磨中沉淀的坚守。李永刚的匠心,始于一次危险失误的警醒,成于对细节极致严苛的追求,凝于每一道工序、每一个零件的精准把控。
  在一款核心机型赶工期间,两台样机接连因装配细节问题漏气、漏油被迫返工,班组压力陡增。李永刚白天驻守现场,夜晚复盘流程,最终找准问题根源:零件查验不细致、力矩核对不严格、工艺执行不到位。他结合实操经验,总结出“三查三核”工作法:装配前严查零部件清洁度、工具精度、工艺文件;装配中核校配合间隙、紧固力矩、安装位置。这套简洁高效的作业方法落地后,装配合格率大幅提升,返工率显著下降,被推广为试验室统一作业规范,为发动机质量稳定筑牢坚实根基。
  2003年,潍柴启动蓝擎系列发动机研发项目,全新的电控共轨技术,给李永刚带来巨大挑战。精密的电控系统、繁杂的线路晦涩难懂,线路接错、参数偏差,都会造成发动机故障。但他迎难而上,日夜钻研,白天实操学习,深夜研读资料,逐条梳理线路、深究技术原理,主动请教、刻苦攻坚,逐步吃透各项核心技术,最终牵头制定蓝擎系列发动机装配方案,有力保障了潍柴核心产品研发推进。为守住装配精准底线,李永刚甘愿反复打磨,在WD12样机高压油泵攻关阶段,因齿轮缺少标准定位标记,他反复拆装十几次,持续记录数据、调整角度,靠着极致坚持摸索出精准装配参数,攻克安装难题。无数个深夜,他独自驻守试验室,潜心调试核验,以默默坚守和精益求精的工匠精神,稳稳护航发动机研发品质。
  创新破局
  “创新不是灵光乍现,而是在现场摸爬滚打、被逼出来的突破。”李永刚的每一项创新,都源于生产的痛点、现场的难题,脚踏实地破解各类技术难题。
  发动机“飞车”是行业重大安全隐患,极易造成整机报废、台架损毁。2016年,面对试验室发动机“飞车”攻关任务,李永刚主动请缨,带领团队反复论证、用开关量控制电磁阀,实现快速切断发动机进气通道,经历上百次试验优化,成功研发出“发动机超速自动保护装置”。投入使用后,成功阻止“飞车”故障8次,为试验室筑起了坚不可摧的安全防线。
  面对研发任务繁重、人手不足、效率偏低等问题。李永刚顶住质疑,推动试验系统自动化升级。依托一线实操经验,召集老师傅总结试车经验,设定参数报警边界与处理逻辑,搭建无人值守试验台架,最终试验效率提升40%以上。后续他主持的发动机先进试验技术项目,引入智能控制技术,再获省级一等奖,让潍柴试验技术迈入智能化新阶段。
  入职以来,李永刚不断立足现场小改小革,破解各类实操难题:第一次试配带刮碳环缸套时,活塞无法安装,别人想着重新加工工装,他巧用现有部件,将刮碳环车削内壁0.5mm,半天就解决问题;高压油管管夹无法调整,预紧后安装困难易渗漏,他从皮带偏心轮获得灵感,设计多维度可调管夹,成功申报专利;M45机型国产化项目中,他参与制定潍柴首个液压减震器工艺规范,实现一次拆装成功率100%。
  使命担当
  大国重器的研发,始终伴随着艰苦与危险。李永刚常年冲锋在一线,主动扛起繁重危险的攻坚任务。
  2018年,他远赴德国FEV学习大缸径发动机装试技术。当地精益求精、严守标准的工作态度令他深受触动。回国后,李永刚接下装配潍柴首台万千瓦级大缸径发动机任务。面对数万零件与繁杂工序,带领团队逐项核对、细致排查,提前解决多项零部件隐患,优化工艺、改良工装,顺利完成机型调试,为国产大缸径发动机研发夯实基础。
  2020年初,疫情爆发,公司“单缸机”重点项目急需派人赴德国保障装配,李永刚选择逆行出征。在德国期间,他为了规避公共交通,每天徒步两小时往返工作地,加班加点推进项目,每天跟家人报平安,从未说过一句苦、一句累。
  2022年,填补国内技术空白的KCJ海上关键试验启动,李永刚带领团队进驻海上浮动试验平台,开启41天的极限攻坚。机舱内高温闷热,工作服反复被汗水浸透,大家克服中暑等难题,凝心聚力、互帮互助,抢抓有限作业窗口,逐一攻克浮台安装、设备减震等多项难题。41天风雨坚守,试验最终圆满成功。
薪火传承
  “一花独放不是春,百花齐放春满园。”李永刚深知,个人的力量终究有限,只有传承匠心、培育人才,才能让工匠精神接续传承,为国产发动机事业积蓄力量。
  带徒育人多年,他坚守态度为先、技术为辅的准则。李永刚常教导徒弟,技能可以日积月累、逐步精进,但严谨务实的工作态度不可松懈。他包容合理试错,但绝不允许简化工序、敷衍作业,还以自身过往的失误经历为例,引导徒弟正视问题、知错善改。教学中,他因材施教,量身定制培养方案,理论短板专项辅导,实操短板手把手教学。这些年,他先后带出12名技术骨干,多名徒弟斩获国家级、省级技能荣誉,成长为企业生产研发一线的中坚力量。
  除此之外,他还担任企业内聘讲师与特聘导师,近年累计授课百余学时,培训技术人员两千余人次。他结合实操案例开发专业课件,授课内容既有理论深度,又有实操温度,广受好评。“干就负责,做就到位。”这是李永刚坚守多年的工作准则,也是对青年工匠的殷切嘱托。
  27年来,李永刚从未停下学习的脚步。面对技术迭代,他主动进修深造,利用业余时间系统学习专业理论,将课堂知识与现场实操深度融合、融会贯通。他始终认为,唯有与时俱进、勤学精进,才能锤炼过硬本领、紧跟时代发展步伐,持续扎根岗位、履职尽责,助力企业高质量发展,助推国内装备制造行业迭代升级、突破腾飞。
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